影響數(shù)控銑床加工精度案例分析

發(fā)表時間:2022/12/15 閱讀量:142 來源: 廣東國匠智控有限公司
數控銑床屬於精密設備(bèi),但是在使用過程中難(nán)免會遇到數控銑床(chuáng)加工精度(dù)異常現象,影響(xiǎng)產品的加工精度,形成這類故障的原(yuán)因主要(yào)有四個方麵:  1.係統參數(shù)發(fā)生變化(huà)或改動;  2.機床位置環異常;  3.電機運行狀(zhuàng)態異常,即電氣及控製部分異常;  4.機械故障,如絲(sī)杠,軸承(chéng),聯軸器等部件。另外加工程序的編製,刀具的選(xuǎn)擇及人為因素,也可能導致加工精度異常。  針對以(yǐ)上常見的故障,下麵根據案例一一進行分析及研究  1.係統參數發(fā)生變化或改動導致加工精度異常  一台數控立式銑床,配置(zhì)FANUC0i-MC數控係統。在加工批零件時,發現當班加工出來的零件均比要求尺寸小(X軸方向超差-0.03,Y軸方(fāng)向超差-0.05),而該班之前的零件尺寸均在公差範圍內。檢(jiǎn)查程序、刀具均正常,檢查各軸反向間隙,發現X軸間隙剛好為0.03MM,Y軸間隙為(wéi)0.05MM。進一步了解情況(kuàng)得知,原來前一天技術人員進行常規設(shè)備維護時,誤將反向間隙參(cān)數號1851的單位μm當成了10μm,結(jié)果將X軸間隙(xì)30μm設成了3μm,Y軸(zhóu)間隙50μm設成(chéng)了5μm,導(dǎo)致誤差的出現。  係統參數(shù)主要包括機床進給單位、零點偏置、反向間(jiān)隙等等。例如SIEMENS、FANUC數(shù)控係統,其(qí)進給單位有公製(zhì)和英製兩種。機床修理(lǐ)過程中某些處理,常常影響到(dào)零點偏置和(hé)間隙的變化,故障處理完畢應作(zuò)適時地調整和修改;另一方麵,由於機(jī)械磨損嚴重或連結鬆動也可能造成參數實測值的變化,需對(duì)參(cān)數做相應的修改才能滿(mǎn)足機床加工(gōng)精度的要求。  2.機械(xiè)故障導致的加工精(jīng)度異常  案例一:一台GSVM6540A立式加工中心,采用FANUC0i-MC數(shù)控(kòng)係統。一次在銑(xǐ)削模具過程中,突然發現Z軸進給異常,造成至少0.3mm的切(qiē)削誤差量(Z向過切)。調查中了解到:故(gù)障是(shì)突然發生的。機床在點動、MDI操作方式下各軸運行正(zhèng)常,且回參考點正常(cháng);無任何報警提示,電氣控製部分硬故障的可能性排除。分(fèn)析認為,主要應對以下幾(jǐ)方麵逐一進行檢查。  (1)檢查機床正運行的加工(gōng)程序段,特別是(shì)加工深度設定、刀具長度補償、加工坐(zuò)標係(xì)(G54~G59)的調用等,檢查(chá)後(hòu)並無異(yì)常。  (2)在點動方式下,反複運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀態(tài)診斷,發現Z向運動聲音並無異常。  (3)檢查機床Z軸精度。用手脈發生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百分(fèn)表觀察Z軸的運動情(qíng)況。在單(dān)向運動精度保持正常後(hòu)作為起始點的正向運動(dòng),手脈每變化一步,機床(chuáng)Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說(shuō)明電機運(yùn)行良(liáng)好,定位精度良好。但在反(fǎn)向運動時,發現明顯間隙。將手輪設成1×10擋位,配合百分表反複測量得到Z軸的反向間隙為0.25MM,修改(gǎi)係統1851號參數進行Z軸反(fǎn)向間隙(xì)補償,再用百分表測量Z軸反向間隙,間隙消除,故障初步排除。  (4)進行試加工驗證。再(zài)加工後發(fā)現,Z軸誤差依然存在,誤差值約為0.2MM,由此判斷Z軸連結機構存在(zài)機械故障。  (5)檢查Z軸連結機構(gòu)。經檢查發(fā)現(xiàn)Z軸絲杆的緊固螺母有鬆動跡像,造成Z軸絲杆軸向竄動,以致(zhì)誤差的出現。調緊螺母,注意鬆(sōng)緊(jǐn)程度(dù),過(guò)鬆會有反向間隙,過(guò)緊會使絲(sī)杆(gǎn)受力過大,造成振動。再次修改(gǎi)係統1851號參數進行Z軸反向間(jiān)隙補償,以(yǐ)致間(jiān)隙消除。試加工後(hòu),故障排除。  案例二:一台GSVM6540A立式加工中心,采用FANUC0i-MC數控係統。在加工一長方(fāng)形模坯時,發現Y軸方向寬度的精度異常,實測尺寸比(bǐ)要求小0.2-0.3MM,而(ér)且右端的實測值要比左(zuǒ)端的小,但X軸方(fāng)向的長度精度正常。分析步驟如下:  (1)首先檢查零件(jiàn)的CAD造型及加(jiā)工程序,均(jun1)無發現錯誤。  (2)用(yòng)百分(fèn)表檢查Y軸精度,發現Y軸定位(wèi)精度良好。由(yóu)可知誤差是在(zài)有(yǒu)載荷的情況(kuàng)下才(cái)出現的。分析可知,故障原因有二(èr):一是Z軸導軌(guǐ)線(xiàn)條鬆,二是X導軌線條鬆。根據零件實測值右端比左端小的特點初步認定故(gù)障是由X導軌(guǐ)右邊的(de)線條鬆(sōng)動造成的。  (3)拆缷X軸右邊防護罩,觀(guān)察X導軌右(yòu)邊的線條,發現果然(rán)有(yǒu)鬆動的跡像。  (4)調緊導軌線條後試加工(gōng),精度正常,故障排除。  3.機床電氣參數未優化電(diàn)機運行異常  一台數控立式銑床,配置FANUC0i-MC數控係統。在加工(gōng)完一模具零件後,用量具測量發現(xiàn)X軸尺寸超差-0.05MM左右。檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩定現象。用(yòng)手觸摸X軸電機(jī)時感覺電機抖(dǒu)動(dòng)比(bǐ)較嚴重,啟停時(shí)不太明顯(xiǎn),JOG方式下較明顯。  分析(xī)認為,故障(zhàng)原因(yīn)有(yǒu)兩點,一是機械反(fǎn)向間隙較大;二是X軸電機工作異常,電(diàn)機抖(dǒu)動導致丟步。利用FANUC係統(tǒng)的參數功能,對(duì)電機進行調試。首(shǒu)先(xiān)對存在的間隙進行了補償;調整伺服增益參數及N脈衝抑製功能參數,X軸電機的抖動消除,機(jī)床加工精(jīng)度恢複正常。  4.機床(chuáng)位置(zhì)環異(yì)常或控製(zhì)邏輯不妥導致加工精度異常(cháng)  一台(tái)TH61140鏜(táng)銑(xǐ)床加工中心,數控係統為FANUC18i,全閉環控(kòng)製(zhì)方式。加工過程中,發現該機床Y軸精度異常,精度誤(wù)差*小在0.006mm左右,*大誤差可達到1.400mm。檢查中,機床已(yǐ)經按照要求設置了G54工件坐標係(xì)。在MDI方式下,以G54坐標係運行一段程序即(jí)“G90G54Y80F100;M30;,待機床運行結(jié)束(shù)後顯示(shì)器上顯示的機械坐標值為“-1046.605,記錄下該(gāi)值。然後(hòu)在手動(dòng)方式下,將機床Y軸(zhóu)點動到其他任意位置,再次在MDI方式下執行上麵(miàn)的語句,待機床停止後,發現此(cǐ)時機床(chuáng)機(jī)械坐(zuò)標數顯(xiǎn)值為“-1046.992,同第一次執行後的(de)數顯示(shì)值相(xiàng)比相差了0.387mm。按照同樣的(de)方法,將Y軸點動到不同的位置,反複執(zhí)行該(gāi)語(yǔ)句,數顯的示(shì)值不定。用百分表對Y軸進行檢(jiǎn)測,發現機(jī)械位置實際誤差同數顯(xiǎn)顯示(shì)出的誤差基(jī)本一致,從而認為故障原因(yīn)為Y軸重複定位誤差(chà)過大。對Y軸的反向間隙及定位精(jīng)度(dù)進行仔(zǎi)細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑光柵尺及係統(tǒng)參數等有問題,但為什麽(me)產生如此大的誤差,卻未出現(xiàn)相應的報警信息呢?進一步檢查發現,該軸為垂(chuí)直方向的軸,當Y軸鬆開時,主軸箱向下掉,造成(chéng)了超差。對機床的PLC邏輯控製程序做了修改,即在Y軸鬆開時,先(xiān)把(bǎ)Y軸使能加載,再把Y軸鬆開;而在夾緊時,先把軸夾緊後,再把Y軸使能去掉。調整後機床故障得以解決。 如果在使用中發現任何異常現象,請(qǐng)及時和廠家售後服務聯係,在技術(shù)人員的指(zhǐ)導下完成操作。東莞市國匠智控有限公司是一家(jiā)股份製公司,旗下有(yǒu) 眾(zhòng)創為智(zhì)控科技有限(xiàn)公司,景哲機電有限公司,子(zǐ)帆機床服務公司 ,專(zhuān)注於數控設備的生產',銷售,研發,整機配套,和(hé)代工服務為一體的高薪技術企業。
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